Найти в Дзене

Ремонт двигателя Kia Sorento 2017 G4KJ. Расход масла

К нам обратился клиент с автомобилем Kia Sorento 2017 года выпуска. Двигатель 2.4 (G4KJ), пробег 179 тыс.км, по словам владельца, имеется повышенный расход масла Автомобиль на подъемнике Сливаем технические жидкости и начинаем демонтаж двигателя Двигатель снят, перемещаем его на кантователь, для удобства разбора Снимаем клапанную крышку, видим обильное количество черного налета и масляные отложения, что свидетельствует о несвоевременной замене смазки и возможно, использовалось некачественное масло Ближе можем увидеть, что на крышках распредвалов имеется плотный слой отложений, при внешнем осмотре на кулачках имеется выработка Снимаем крышку с щеточным узлом фазовращателя и видим очень сильный износ Токоприемный слой CVVT изношен так, что кусок "дорожки" выпал, при откручивании крышки В самой крышке стерты щетки и имеется большое количество пыли Снимаем переднюю крышку двигателя, ее поверхность полностью покрыта слоем черных масляных отложений Под крышкой двигатель тоже очень грязны

К нам обратился клиент с автомобилем Kia Sorento 2017 года выпуска. Двигатель 2.4 (G4KJ), пробег 179 тыс.км, по словам владельца, имеется повышенный расход масла

Автомобиль на подъемнике

Сливаем технические жидкости и начинаем демонтаж двигателя

-2

Двигатель снят, перемещаем его на кантователь, для удобства разбора

-3

Снимаем клапанную крышку, видим обильное количество черного налета и масляные отложения, что свидетельствует о несвоевременной замене смазки и возможно, использовалось некачественное масло

-4

Ближе можем увидеть, что на крышках распредвалов имеется плотный слой отложений, при внешнем осмотре на кулачках имеется выработка

-5

Снимаем крышку с щеточным узлом фазовращателя и видим очень сильный износ

-6

Токоприемный слой CVVT изношен так, что кусок "дорожки" выпал, при откручивании крышки

-7

В самой крышке стерты щетки и имеется большое количество пыли

-8

Снимаем переднюю крышку двигателя, ее поверхность полностью покрыта слоем черных масляных отложений

-9

Под крышкой двигатель тоже очень грязный, все черное, механизм грм был сильно изношен

-10

Снимаем поддон. Металлической стружки нет, имеются небольшие сгустки масла

-11

Масляный насос стоит родной, с блоком балансировочных валов. Сеточка маслоприемника грязная

-12

Откручиваем и снимаем насос

Демонтируем полуподдон

-14

Откручиваем крышки распредвалов и осматриваем состояние, также, внешне можно увидеть толщину слоя масляного налета. На оси видны следы износа

На кулачках распредвалов имеется очень сильный износ, валы под замену

-16

Вытаскиваем валы и оцениваем состояние толкателей, имеется сильный износ, будем менять на новые, на постели ничего критичного не обнаружено

Демонтируем гбц

-18

На клапанах и в камере сгорания видим большое количество масляного нагара, что говорит о повышенном расходе масла

На поршнях имеется нагар черного цвета, что подтверждает наличие увеличенного расхода масла

-20

Откручиваем крышки коленвала и демонтируем вал

Внешне осматриваем состояние шеек, дефектов или сильной выработки не обнаружено

-22

Достаем шатунно-поршневую группу. На юбках поршней имеются потертости, маслосъемные кольца закоксованы

На вкладышах имеется небольшая выработка

Осматриваем состояние блока, постель без замечаний, в цилиндрах имеются потёртости

Двигатель разобран, детали отправляются в технологическую мойку

-26

После мойки, детали перемещаются на участок механической обработки. Где начинаем разборку ГБЦ, снимаем клапана, удаляем маслосъемные колпачки

-27

Клапана очищаем от нагара в пескоструйной камере

-28

После чистки клапанов, деталь проходит еще один цикл мойки и очистки каналов, затем устанавливается на станок для обработки седел

-29

После окончания процедуры, начинаем сборку. Обрабатываем фаску клапанов, притираем, устанавливаем новые маслосъемные колпачки и выставляем тепловые зазоры, проверяя вакуум тестером

-30

Следующий этап после сборки — фрезеровка плоскости

-31

После цикла фрезеровки, продуваем все каналы гбц, работы по обработке гбц закончены. Приступаем к блоку цилиндров, выставляем на вертикально расточной станок, делаем замер цилиндров и новых поршней, производим расточку

-32

После окончания процесса расточки, производим хонингование цилиндров, перемещаем блок на станок для нанесения хона, делаем замер цилиндров и приступаем к нанесению сетки хона на зеркало цилиндров

-33

Этап с обработкой цилиндров закончен, теперь приступаем к фрезеровке плоскости блока, не забываем удалять заглушки масляной системы

-34

После окончания фрезеровки, блок перемещаем на повторную мойку и продувку от остатков пыли и металлической стружки

-35

После мойки устанавливаем новые заглушки масляной системы и приступаем к перепрессовке новых поршней на шатуны. Поршневые пальцы ставятся на стопора

-36

Все детали готовы, перемещаются в сборочный цех. Ставим поршневые кольца, подготавливаем блок и коленвал

-37

Блок ставим на кантователь, прикручиваем масляные форсунки соблюдая момент затяжки, поверхность и места под вкладыши обезжириваем

-38

Устанавливаем коренные вкладыши и укладываем коленвал

-39

Устанавливаем вкладыши и прикручиваем крышки коленвала, далее протягиваем динамометрическим ключом с соблюдением момента затяжки и доворота

-40

Затем устанавливаем шатунно поршневую группу, крышки шатунов протягиваем динамометрическим ключом

Очищаем поверхность полуподдона, наносим новый слой герметика и устанавливаем

-42

К полуподдону прикручиваем масляный насос. Устанавливается новый комплект насоса от G4KD, в данном двигателе полуподдон менять не нужно!

-43

Продуваем все посадочные места под болты, и саму головку блока. Укладываем ГБЦ на заранее подготовленную новую прокладку, покрытую герметиком для прокладок. Закручиваем болты и протягиваем по средствам динамометрического ключа, соблюдая момент затяжки, последовательность и угол доворота. Затем устанавливаем новые распредвалы, т.к родные валы были очень сильно изношены, а также новую муфту впускного вала вместе с крышкой, затягиваем все постели распредвалов другим динамометрическим ключом, с меньшим моментом

Перед сборкой решили проверить состояние муфты фазовращателя выпускного вала, оказалось что фиксатор положения муфты подклинивает из-за наличия большого количества масляных отложений, произвели замену на новую муфту оригинального производства

Заключительным этапом является установка передней крышки, клапанной крышки, водяного насоса, форсунок, датчиков и другого навесного оборудования

-46

Агрегат установлен! Заливаем технические жидкости. Производим запуск и проверку всех параметров работы двигателя. Двигатель работает плавно, почти бесшумно! Автомобиль готов к выдаче.

Обращайтесь в техцентр «Лаборатория Двигателей», мы знаем все о двигателях Hyundai/Kia и решим проблему любой сложности с Вашим двигателем!

Записывайтесь на бесплатную диагностику двигателя по телефону:

+7 925 103-33-30

Наш адрес: г. Москва, ул. Садовники 11А

Отзывы о нашей работе