Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
www.1GRC.ru

Ремонт ротора дробилки для щепы: заварили трещины и восстановили 5 плоскостей

На предприятии по переработке древесных отходов вышел из строя ротор дробилки диаметром 2000 мм — сердце измельчительного оборудования. Диагноз при входном контроле оказался серьёзным: трещины в сварных швах боковых дисков, износ режущих кромок и потеря геометрии подножевых плоскостей. Ротор доставили к нам на производство. Задача: вернуть геометрию и защитить от дальнейшего износа Требовалось: Как ремонтировали Результат Геометрия ротора восстановлена, трещины устранены, режущие кромки и подножевые плоскости приведены в соответствие с чертёжными размерами. Ротор готов к установке в дробилку для дальнейшей переработки щепы и древесных отходов. Вышел из строя ротор вашей дробилки? Подписывайтесь на канал — показываем, как восстанавливаем крупногабаритные узлы с наплавкой брони и восстановлением геометрии.

На предприятии по переработке древесных отходов вышел из строя ротор дробилки диаметром 2000 мм — сердце измельчительного оборудования. Диагноз при входном контроле оказался серьёзным: трещины в сварных швах боковых дисков, износ режущих кромок и потеря геометрии подножевых плоскостей. Ротор доставили к нам на производство.

Задача: вернуть геометрию и защитить от дальнейшего износа

Требовалось:

  • выявить и устранить все трещины;
  • восстановить пять подножевых плоскостей (каждая 220×1530 мм);
  • наплавить твёрдосплавную броню на пять режущих кромок (1530×350 мм).

Как ремонтировали

  1. Подготовка. С ротора демонтировали все крепления ножей.
  2. Дефектоскопия. Провели цветную дефектоскопию сварных швов на боковых дисках — выявили скрытые трещины.
  3. Устранение трещин. Дефекты разделали, засверлили по краям (чтобы остановить распространение), заварили с последующим отпуском — локальным отжигом для снятия напряжений.
  4. Восстановление режущих кромок. На пять зон размером 1530×350 мм нанесли твёрдосплавную броню. Это защитит ножи и увеличит ресурс ротора.
  5. Фрезеровка подножевых плоскостей. Основной объём механической обработки выполнили мобильным фрезерным станком. Выровняли все пять плоскостей размером 220×1530 мм с точным соблюдением геометрии.
  6. Финиш. Завершающим этапом стали малярные работы.

Результат

Геометрия ротора восстановлена, трещины устранены, режущие кромки и подножевые плоскости приведены в соответствие с чертёжными размерами. Ротор готов к установке в дробилку для дальнейшей переработки щепы и древесных отходов.

Вышел из строя ротор вашей дробилки? Подписывайтесь на канал — показываем, как восстанавливаем крупногабаритные узлы с наплавкой брони и восстановлением геометрии.