Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
www.1GRC.ru

Ремонт редуктора смесителя HESS: восстановили вал и заменили подшипники

На заводе вибропрессованных изделий в Лобне встал главный редуктор смесителя для сухих смесей. Оборудование HESS (SCHLOSSER PREIFFER) перестало держать герметичность — масло текло по валу, риски на посадочных местах нарушали работу манжет. Требовался срочный ремонт с демонтажем и восстановлением геометрии. Задача: комплексный подход Редуктор передаёт вращение на перемешивающий орган большого бункера. При осмотре вала длиной 1251 мм выявили: Параллельно заказчик попросил выполнить эскизирование шестерён — для формирования будущего ЗИПа. Что сделали Результат Вал редуктора восстановлен, геометрия в норме, течь масла устранена. Оборудование снова работает в цикле производства тротуарной плитки и бордюров. Нужен ремонт редуктора или другого узла? Подписывайтесь на канал — показываем, как восстанавливаем сложное оборудование с гарантией точности.

На заводе вибропрессованных изделий в Лобне встал главный редуктор смесителя для сухих смесей. Оборудование HESS (SCHLOSSER PREIFFER) перестало держать герметичность — масло текло по валу, риски на посадочных местах нарушали работу манжет. Требовался срочный ремонт с демонтажем и восстановлением геометрии.

Задача: комплексный подход

Редуктор передаёт вращение на перемешивающий орган большого бункера. При осмотре вала длиной 1251 мм выявили:

  • выработку на посадочных местах под манжеты (глубокие риски);
  • износ подшипников и уплотнений;
  • потребность в доработке шпонки и торца под зубчатое колесо.

Параллельно заказчик попросил выполнить эскизирование шестерён — для формирования будущего ЗИПа.

Что сделали

  1. Демонтаж на площадке. В стеснённых условиях сняли редуктор и звезду транспортёра, доставили к нам на производство.
  2. Разборка и диагностика. Разделили корпус, на координатно-расточном станке определили межосевое расстояние. Подтвердили износ подшипников и манжет — под замену.
  3. Восстановление вала.
    Проточили посадочные места с занижением 1 мм на сторону.
    Наплавили изношенные зоны.
    Выполнили чистовую обработку до чертёжных размеров.
    Откалибровали 4 резьбовых отверстия М8.
    На фрезерном станке изготовили шпонку.
    Занизили торец посадки зубчатого колеса до нужного размера.
  4. Сборка. Установили новые подшипники и манжеты, собрали редуктор.
  5. Обратный монтаж. Доставили узел на завод и смонтировали в линию.

Результат

Вал редуктора восстановлен, геометрия в норме, течь масла устранена. Оборудование снова работает в цикле производства тротуарной плитки и бордюров.

Нужен ремонт редуктора или другого узла? Подписывайтесь на канал — показываем, как восстанавливаем сложное оборудование с гарантией точности.