Японский посадочный модуль SLIM потерял часть сопла одного из двигателей при высадке на Луну, что привело к появлению горизонтальной скорости, и, как следствие, кувырку после касания Луны. Отвалившийся фрагмент сопла попал на снимок навигационной камеры. Об этом рассказывается в отчете о посадке, представленном на заседании Комитета по развитию и использованию космического пространства Японии. Задача SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), запущенного в космос в начале осени прошлого года, заключалась в демонстрации возможности высокоточной мягкой посадки на Луну с использованием автономной навигационной системы. Полезная нагрузка модуля состояла из двух камер и двух роботов-планетоходов. Посадка на склоне небольшого кратера Сиори состоялась в середине января 2024 года, модуль высадил роботов и получил снимки лунной поверхности. Однако при посадке он перекувырнулся, из-за чего проработал сильно меньше расчетного времени, тем не менее, в дальнейшем аппарат вновь вышел на связь и даж
Японский лунный модуль SLIM потерял часть сопла при посадке
28 февраля 202428 фев 2024
1
2 мин