Найти в Дзене
Хроники искорёженного металла.

Хроники искорёженного металла.

Случаи аварий, повреждений механизмов, технических инцидентов на море, связанные с энергетическими установками. Беру информацию из сборника «Marine engine trouble cases».
подборка · 35 материалов
152 читали · 2 недели назад
Хроники искореженного металла. Выпуск 35.
🔴Рандомайзер отключения цилиндров. Судно работало в зоне ECA (Emission Control Area) на одном из дистиллятных сортов горючки. Вышли из ЕСА зоны, вернулись обратно на нормальный тяжелый топляк (все как мы любим). Вот только после перехода на тяжелое топливо первый и седьмой цилиндры работать отказались. Смотри на Рисунок 1, там скриншот с панели управления и заметная просадка по температуре выпускных газов на цилиндрах 1 и 7. Механики попытались поднять давление в системе циркуляции топлива, что, удивительно, но вернуло к жизни первый цилиндр...
1707 читали · 4 месяца назад
Хроники искореженного металла. Выпуск 34. Летающие шпильки.
Сразу про "Выпуск 34" и -"Где прошлые 33". Обычно я такой формат даю в виде постов, а не статей и все они храняться в подборке "Хроники искореженного металла". Shanghai Research Institute of Materials получил заявку на изучение трех разорванных шпилек цилиндровых крышек с двигателей МАН S60ME-C10.5 и одну целую с задачей - разобраться в причинах обрыва методами: тестирования механических свойств, металлографического исследования и микроскопического анализа. Не совсем ясен выбор именно этого института...
145 читали · 6 месяцев назад
Хроники искореженного металла. Выпуск 33. 🔴Как сжечь топочное устройство котла и обвинить в этом производителя. 🟢Что случилось? Ноябрь 2005-го. Контейнеровоз, построенный всего год назад, работал на линии Азия - Северная Америка, на довольно популярном маршруте. Разогнавшись до нужной скорости по выходу из порта машинная команда готовилась к длительному переходу как вдруг сработала аварийно-предупредительная сигнализация на вспомогательном паровом котле. Через смотровое окно в топке виднелось пламя, хоть котел находился в режиме ожидания, а давления пара было уже достаточно высоким. Подождали пока потухнет, выкатили форсунку и не обнаружили примерно половину... 🟢Причина. Естественно, судну всего год и оборудование на гарантии. Было составлено обращение к производителю и экипаж в качестве предположительной причины выдвигал прорыв топлива через резиновые уплотнения (помечено на рисунке ниже). Вот только производитель в подобные теории поверил неохотно. Даже при длительном воздействии пламени на элементы конструкции топочного устройства подобных повреждений быть не должно. Производитель, проведя собственное расследование, пришел к простому выводу: загорелась накопленная сажа и продукты заноса топлива в пространство, предназначенное для воздуха. Сажа горит при довольно высокой температуре и может привести к выгоранию металлических конструкций. Если просто, то на обслуживание топочного утсройства был навален огромный и неподъёмно тяжелый болт, что и привело к аварии. 🟢Ремонт. Топочное устройство практически полностью пришлось заменить, а инструкцию по его обслуживанию крупным шрифтом производитель прислал на борт еще раз.
160 читали · 8 месяцев назад
Хроники искореженного металла. Выпуск 32. 🔴Перегрев поршня или: "Руки золотые? А растут откуда?". 🟢Что там у них? Двигатель UEC от японской дизелестроительной корпорации, подозрительно похожий на старый Бурместер после очередной запланированной выемки поршня почувствовал недомогание в области проведения работ. А именно, при обкатке полезла вверх девиация температуры охлаждающего масла на первом цилиндре. Девиация, а не сама температура. То есть отклонение таковой от средней на определенную величину. Главное правило ремонта - если после ремонта двигатель работает хуже, чем до - что-то не так с этим ремонтом. 🟢Причина. Оказывается, что для корректной работы двигателя его нужно собирать так, как написано в инструкции по эксплуатации и с двигателем UEC это правило особенно серьезно стоит воспринимать. Дело в том, что канал для отвода охлаждающего масла из охлаждающей полости поршня находится только с одной стороны и, поэтому, есть только одно верное положение пятки поршня на опоре крейцкопфного подшипника - маркировкой к картерной двери. Этому двигателю не повезло со специалистами и он был собран как получилось. 🟢Меры предупреждения. Читай инструкцию и будь внимателен, ибо поторопившись, ты лишь удлинняешь себе рабочий день, стремящийся в особо тяжелых случаях в бесконечность.
157 читали · 8 месяцев назад
Хроники искореженного металла. Выпуск 31. 🔴Топливный сепаратор и невнимательность при его эксплуатации. 🟢Хронология Довольно старенький топливный сепаратор SJ-60T от Митсубиши превртился в металлолом, отработав 40187 часов, что примерно 5 лет непрерывной работы. Работал-работал и вдруг развалился... Вахтенный механик обнаружил трещины в раме, оборванные трубы, лопнувший корпус питательного насоса, а в процессе изучения останков количество поврежденных даталей было утроено. В чем-же причина? 🟢Причина Шлам. Он неравномерно налип на стенки барабана сепаратора, нарушил балансировку и вот момент иннерции стал достаточно большим, чтобы развалить весь механизм. 🟢Меры предотвращения Да все просто - вести постоянный контроль за параметрами работы сепаратора, ежедневно убеждаться в исправности системы автоматической разгрузки сепаратора, контролировать прибавку в танке шлама (что является одним из показателей разгрузки сепаратора). Если вдруг прибавка в танк шлама прекратилась - сепаратор не разгружается и его нужно разбирать.
122 читали · 8 месяцев назад
Хроники искореженного металла. Выпуск 30. 🔴Все уплотнения важны! 🟢Хронология Небольшой танкер 1991-го года постройки неспешно бороздил океан вдоль японского побережья. В качестве главной силовой установки использовался двигатель Sulzer 8RTA84M, но не оригинальный, а построенный по лицензии компанией DU (Diesel united - это японская дизелестроительная компания). В Апреле 2003-го экипажем был замечен пропуск газов из-под крышки второго цилиндра. Грешили изначально на металлическую прокладку, остановились и начали процедуру подъема крышки. Накинули инструмент и поняли, что гаечка на одной шпильке поднимается вместе с частью той самой шпильки. Шпилька оказалась обломанной... 🟢Причины Видимых деформаций доступными на борту методами обнаружено не было и обрыв шпильки выглядел как усталостный износ. Остальные шпильки тоже были осмотрены. Обломалась шпилька в станине (смотри рисунки ниже), так что обломок еще предстояло достать. Для чего к нему был приварен прут, извлечение прошло без заминок. Шпильку заменили, цилиндр закрыли и поехали, а поломашку решили здать на берег тем, кто ее изготовил. Производитель, использовав свои мощности ( ультразвуковое и радио- исследования) заключил, что, действительно, имеет место быть усталостный износ, но есть нюанс. Концентратором напряжений явилась незначительная коррозия, что возникла на резьбе из-за попадания влаги. Дело в том, что нижняя резьба шпильки всегда уплотняется либо резинкой, либо герметиком именно по этой причине (смотри рисунки ниже). Вода попала в зазор между шпилькой и станиной - развилась коррозия - появился концентратор напряжений - развился усталостный износ. Выглядит правдоподобно! Хотя, может быть и так, что проиводитель просто не хотел нести издержки по ремонту, а концентратор напряжений был в том месте с момента изготовления шпильки.