Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Выезд на «убитую» вибрацию: как мы спасли дымосос ДН-8 в противотуберкулезном диспансере за 4 груза и 245 граммов

Признаюсь, за 15 лет практики вибродиагностики наш коллектив видел всякое. Но когда звонок раздается из медицинского учреждения, да еще и в отопительный сезон, градус ответственности сразу взлетает до небес. Стационарное отделение «Алёшино» Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера — объект особый. Остановка котельной здесь не просто чрезвычайное происшествие, а прямая угроза жизнеобеспечению пациентов. Расскажу по шагам, как мы вытащили агрегат с того света, имея при себе лишь анализатор вибрации «АГАТ», сварочный аппарат «EWM PICO 162» и прямые руки. Поступила заявка: консольный дымосос марки ДН-8 «колбасит» так, что персонал боится заходить в дымососную. Норма вибрации для таких машин — не выше 4,5 мм/с (по ГОСТ ИСО 10816-3 для класса II). Наш инженер, оперативно выехав на место, первым делом поставил датчик на подшипник электродвигателя с полевой (свободной) стороны. То, что мы увидели на спектре, иначе как катастрофой назвать было нельзя. Доминировала со
Оглавление
Угольная котельная в противотуберкулезном диспансере
Угольная котельная в противотуберкулезном диспансере

Признаюсь, за 15 лет практики вибродиагностики наш коллектив видел всякое. Но когда звонок раздается из медицинского учреждения, да еще и в отопительный сезон, градус ответственности сразу взлетает до небес. Стационарное отделение «Алёшино» Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера — объект особый. Остановка котельной здесь не просто чрезвычайное происшествие, а прямая угроза жизнеобеспечению пациентов.

Расскажу по шагам, как мы вытащили агрегат с того света, имея при себе лишь анализатор вибрации «АГАТ», сварочный аппарат «EWM PICO 162» и прямые руки.

Симптомы: «Бетон дрожит, а работать надо»

Поступила заявка: консольный дымосос марки ДН-8 «колбасит» так, что персонал боится заходить в дымососную. Норма вибрации для таких машин — не выше 4,5 мм/с (по ГОСТ ИСО 10816-3 для класса II). Наш инженер, оперативно выехав на место, первым делом поставил датчик на подшипник электродвигателя с полевой (свободной) стороны.

То, что мы увидели на спектре, иначе как катастрофой назвать было нельзя. Доминировала составляющая оборотной частоты — 25 Гц. Амплитуда виброскорости составляла 64 мм/сек. Вы только вдумайтесь: превышение нормы в 14 раз!
При такой тряске дальнейший сценарий предсказуем и страшен: усталостные трещины в роторе, разрушение сварных швов корпуса («улитки») и, как финал, — разлетающийся на оборотах вентилятор.

Ложный след: Анкера любят нежностью

Первичный осмотр показал банальность: ослабление креплений агрегата к фундаменту. Замеры вибрации на лапах и раме подтверждали мягкую лапу. Решили начать с малого — протяжки анкерных болтов.
Эффект оказался смехотворным. Общий уровень вибрации упал всего на 10%. Пациент был по-прежнему тяжел, а неисправность сидела глубже. Ослабление креплений оказалось не причиной, а следствием общей раскачки системы «ротор — колесо».

Битва с «улиткой»: Балансировка на месте

Не тратя время на спор о том, кто виноват — монтажники или сварщики, мы приступили к «хирургии». Вскрыли улитку дымососа для доступа к рабочему колесу. Задача: полевая балансировка в собственных опорах.

Динамическая балансировка рабочего колеса дымососа ДН-8 в собственных опорах
Динамическая балансировка рабочего колеса дымососа ДН-8 в собственных опорах

Диагноз подтвердился окончательно — сильнейший дисбаланс. Почему он возник, история умалчивает (возможно, износ лопаток из-за агрессивной среды угольных газов или неравномерное налипание золы), но лечить нужно было здесь и сейчас.

Используя методику трех пусков с пробными массами, мы рассчитали корректирующие параметры. Математика оказалась точной. На колесо были установлены 4 балансировочных груза, разнесенные по углам. Суммарный вес «спасительной дроби» составил всего 245 граммов.

Балансировочный груз
Балансировочный груз

Результат, который мы любим

Запустились. Стрелка прибора замерла, и я позволил себе улыбнуться.
Оборотная составляющая на частоте 25 Гц рухнула с
64,0 до 0,9 мм/с. Да, вам не показалось. Почти 70-кратное снижение по «оборотнику»!

После финальной центровки и контрольной протяжки всего, что могло раскрутиться, мы провели трехмерные замеры. Общий уровень вибрации на подшипниковых узлах во всех ортогональных направлениях (вертикаль, поперечная, осевая) не превысил 1,4 мм/с. Это уровень нового агрегата с завода, а не старого «угольного трудяги».

Выводы коллегам

Этот случай — отличная иллюстрация того, что:

  1. Высокая «оборотка» — это почти всегда дисбаланс, даже если кажется, что виноваты лапы и фундамент. Механика не прощает лени: сначала балансировка, потом всё остальное.
  2. Лечить симптомы (подтяжку болтов) без устранения первопричины (дисбаланса) бесполезно и опасно. Мы выиграли драгоценное время, не дав развиться трещинам в металле.
  3. Выездная балансировка в собственных опорах — единственно верный метод. Вести колесо на станок — терять дни, которых у котельной в морозы просто нет.

Котельная стационара «Алёшино» спокойно отработала сезон. А 245 граммов металла, прихваченных сваркой в нужных точках, спасли не только железо, но и нервы персонала.

Если на вашем производстве дымосос или вентилятор начал «гулять», не ждите, пока корпус пойдет трещинами. Вызывайте "скорую помощь" для оборудования - ООО "Энергопромсервис", телефон: +7 (925) 585-31-78.

Всем тихих машин!