Найти тему

Как был построен "Медведь РИ" часть 1

"Медведь РИ" в тренировочном заезде на РТК-мини
"Медведь РИ" в тренировочном заезде на РТК-мини

Почти месяц мы готовились к отборочному матчу кубка РТК-мини, который должен был пройти в Выборге 18 октября. Почти сразу сформировалась хорошая команда. Каждый был занят своим делом. Руководитель объединения выдвигал идеи и принимал решения. Гениальный механик Артём Томилов без схем и чертежей со слов руководителя строил прототипы и испытывал их. Ярослав Соколов был на подхвате, очень часто доделывал то, что Артём не успевал сделать в основное время и выполнял рутинную работу по сборке элементов конструкции. Владимир Кононов отвечал за автономный участок и манипулятор, а также за управление роботом на соревнованиях.

Команда отработала несколько вариантов шасси. Были спроектированы и напечатаны детали качающейся подвески. Всё было радужно и ничего не предвещало беды. Настал день печати основного элемента шасси. И как это иногда бывает, нить пластика закусило на катушке и 18 часов ночной печати — коту под хвост.

На следующую ночь снова поставили в печать. И снова что-то пошло не так. Деталь отклеилась от печатного стола и снова брак. Времени уже не оставалось. Завтра соревнования. Было принято решение строить робота по той же схеме, что уже была отработана ранее, но из LEGO.

Проблема была в том, что у LEGO колёса недостаточно протектированные. Пришлось через хитрую болтовую конструкцию совмещать несовместимое. Ярослав, с помощью тут же изобретённого крепежа, собрал 6 колёс со встроенным переходником с LEGO на РОБОТРЕК. Владимир в срочном порядке соорудил упрощённый манипулятор с захватом. В итоге отказались от автономного участка.

Самый примитивный выдвижной манипулятор
Самый примитивный выдвижной манипулятор

Из-за недостаточной жёсткости осей LEGO, у робота на поворотах разъезжались ноги.

Слабенькие штатные оси Lego Mindstorms EV-3 на поворотах не выдерживают массы вездехода и разползаются
Слабенькие штатные оси Lego Mindstorms EV-3 на поворотах не выдерживают массы вездехода и разползаются

Просто удивительно как он вообще не развалился
Просто удивительно как он вообще не развалился

Пришлось срочно усиливать штатные крепежи нештатными резиновыми от РОБОТРЕКА. Много чего пришлось делать неправильно или не так как хотелось. Но робот получился. И получился не таким плохим, как мы опасались. Достойно откатал своё время.

Получился настоящий проходимец. Но из-за ошибок управления мы завалили второй заезд и в итоге заняли почётное 17 место из 38 возможных.

Полноприводный 6Х6 , четырёхмоторный вездеход из Lego EV-3
Полноприводный 6Х6 , четырёхмоторный вездеход из Lego EV-3

Видео первого заезда